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鄂式破碎機(jī)潤(rùn)滑及連桿總成的技術(shù)改造
某礦安裝于井下-280m用于井下一次破碎作業(yè)的900×1200鄂式破碎機(jī),經(jīng)過20年的運(yùn)行,設(shè)備技術(shù)性能已嚴(yán)重下降,制約了井下破碎作業(yè)的正常運(yùn)行。
一、潤(rùn)滑系統(tǒng)的改造
該設(shè)備稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)稀油潤(rùn)滑站,自1988年8月投入使用以來,破碎作業(yè)產(chǎn)生的粉礦通過各個(gè)供油點(diǎn)和回油點(diǎn)進(jìn)入系統(tǒng)管路,沉積在管路底部,使管路阻力增大,造成供、回油不暢,影響了設(shè)備的正常潤(rùn)滑。2008年6月該礦用∮80mm高分子復(fù)合管替換了原∮40mm和∮50mm的管路,大大減少了管路系統(tǒng)的阻力,供、回油效果有了明顯的改善。
破碎機(jī)集油器由回油盒和安裝在其內(nèi)部的擋油盤組成,承擔(dān)著連桿和主軸軸瓦等處潤(rùn)滑點(diǎn)的泄漏和回油匯集任務(wù)。擋油盤和回油盒均為鑄鋼件,回油盒分為上、下兩部分,下部用7個(gè)M12螺栓固定在連桿部主軸承的端面上,而后再進(jìn)行連桿總成的安裝與調(diào)試?;赜秃邪惭b后對(duì)連桿總成在主軸上的安裝和找正造成很大困難。連桿總成件重達(dá)3.5t,井下現(xiàn)場(chǎng)起重設(shè)備為手動(dòng)雙梁起重機(jī),因此連桿總成安裝與調(diào)試很困難,一般是先將連桿總成安裝和調(diào)試達(dá)到裝備技術(shù)規(guī)范要求后,再進(jìn)行下部回油盒安裝。連桿總成安裝后,由于空間狹小,下部回油盒只能勉強(qiáng)把最上部2個(gè)M12螺栓安裝好,其余螺栓就無法安裝了。這樣,在破碎機(jī)作業(yè)時(shí)強(qiáng)烈振動(dòng)作用下,固定螺栓松動(dòng)或剪斷,回油盒端面與主軸承端面的密封被破壞,匯集的油漏入下部礦石溜井,增加了生產(chǎn)成本。
二、連桿總成的改造
由于井下一次破碎過程中礦石塊度較大,設(shè)備振動(dòng)劇烈,致使滑塊固定螺栓松動(dòng)脫落。隨著破碎作業(yè)時(shí)間的增加,滑塊產(chǎn)生橫向移位,造成滑塊與支持塊間接觸面積減少,局部磨損嚴(yán)重,縮短了其正常使用壽命,影響了設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
針對(duì)以上問題,該礦對(duì)其固定方式進(jìn)行了改造,利用連桿體端面上現(xiàn)有的M20螺栓孔,重新設(shè)計(jì)出滑塊固定壓板,既提高了滑塊的穩(wěn)定性,又延長(zhǎng)了滑塊和支持塊的使用壽命。自2008年2月改造后,連桿總體運(yùn)行安全可靠,不僅減少了檢修和更換的工作量,而且為井下破碎作業(yè)贏得了寶貴的生產(chǎn)時(shí)間,每年因此增加產(chǎn)值10余萬元。